Hallo Foris,
Kurzer Update nach meinem Urlaub ...
Mein Sicherheits/Steuerboard funktioniert nun nach einigen design-flaws und Lötkorrekturen und auch die Kommunikation mit den JKs, dem Sungrow über Modbus-RTU, und dem Sungrow über CAN-Bus und der Einzelzellen-Tempmessung funktionieren jetzt.
Jetzt muß ich noch die MQTT-Schnittstelle aufhübschen und die Programmlogik fertigstellen.
Dinge wie Coulomb counting und SOH/SOC prediction kommen dann später. Den SG10 werde ich vermutlich gegen einen SH20T tauschen um eine höhere Ladeleistung zu erzielen.
Ein kleines Problem besteht mit dem SG10. Ich weiß nicht, wie ich "gracefully" die Kommunikation hinunterfahren kann bzw ob Batteriefehler auch über Modbus quittiert werden können.
Im Keller wartet das Schweißgerät noch auf die Fertigstellung des Gehäuses. Hoffe in 2 Wochen kann ich erste Fotos davon schicken.
Im Bild die vier TTL zu RS485 Wandler (Die JK Module habe ich umgelötet um 3V3 statt V-Batt am GPS Stecker zu haben).
Das "unterste" JK habe ich ein wenig mehr modifiziert und einen Einzelshunt verbaut. Die Strommessung habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
LG Tom
edit: Die SuperCaps habe ich übrigens nicht so hergerichtet - die sahen schon beim Öffnen so aus ![]()

